电子产业
数字化服务平台

扫码下载
手机洽洽

  • 微信小程序

    让找料更便捷

  • 扫码下载手机洽洽

    随时找料

    即刻洽谈

    点击下载PC版
  • 华强电子网公众号

    电子元器件

    采购信息平台

  • 华强电子网移动端

    生意随身带

    随时随地找货

  • 华强商城公众号

    一站式电子元器件

    采购平台

  • 芯八哥公众号

    半导体行业观察第一站

100MW汽轮机节能增容改造

来源:一步电子网 作者:—— 浏览:558

标签:

摘要: 摘要:华蓥山发电厂3号汽轮机由于设计及制造原因存在高压汽缸铸造裂纹、通流间隙过小、危险动叶片等隐患,同时经济效率低下、不适合两班制调峰。对此,通过技术改造,彻底消除了各种隐患,提高了机组出力及调峰能力,节能降耗效果显著,效益良好。 关键词:汽轮机;通流部分;设备改造;经济分析1存在的问题华蓥山发电厂3号汽轮机系北京重型电机厂(以下简称北重厂)1978年12月出厂的

   摘要:华蓥山发电厂3号汽轮机由于设计及制造原因存在高压汽缸铸造裂纹、通流间隙过小、危险动叶片等隐患,同时经济效率低下、不适合两班制调峰。对此,通过技术改造,彻底消除了各种隐患,提高了机组出力及调峰能力,节能降耗效果显著,效益良好。   关键词:汽轮机;通流部分;设备改造;经济分析1存在的问题华蓥山发电厂3号汽轮机系北京重型电机厂(以下简称北重厂)1978年12月出厂的N100-90/535型凝汽式汽轮机,自1980年10月投运至1999年12月1日已累计运行133569h,启停各500余次。1989年大修时,高压下缸发现5条裂纹,当时采用打磨、奥507焊条冷焊处理了长度和深度不太大的编号为1、2号裂纹,处理后效果较好;对余下的3、4、5号裂纹,因处于高压缸内壁、调节汽室内,位置特殊,修复难度较大,经四川省电力公司同意监控运行。因此,该机组由于设计及制造原因留下许多隐患。1.1汽缸铸造裂纹汽缸3、4、5号裂纹于1999年进行打磨焊补,采用全亚弧焊的新工艺,焊丝为奥氏体,而缸体为珠光体,其线膨胀系数相差30%~50%,在交变热应力作用下,在焊缝熔合线上和热影响区极易产生裂纹;同时,补缸焊接过程中及焊后,不能实施机械及热处理方法消除焊缝残余应力,而挖补的金属量(相当于长290mm,宽100mm,深140mm的∪型坡口)非常大,故运行中焊缝的应力释放是不可忽视的危险点。1.2不合格动叶片的存在大修中叶片静频率测试发现第18级、22级共有7组51片频率≤300Hz,低于300Hz的叶片占该级叶片总数的42.5%,远远超过叶片频率分散度的规定。1.3通流间隙设计过小3号汽轮机属20世纪70年代的产品,是带基本负荷的主力机组,未按调峰进行设计,因此通流间隙较小。但随着电力工业的快速发展以及四川省电力网架结构的变化,火电机组的调峰地位势在必然;近三年来,该机启停调峰次数达200余次。1999年大修发现,高压部分第2~11级动、静轴向之间有明显的擦伤痕迹,经分析认为这是由于机组两班制调峰快速启停造成的。1.4经济效率低下,能源浪费较高由于设计年代早,设计与制造水平低下,机组热耗高。设计热耗为9254kJ/kW·h,实际运行热耗远高于此;据统计1998年热耗达10000kJ/kW·h。总之,只有对设备进行改造,降低成本,提高设备完好率,才能提高企业在电力市场中的竞争能力。2技术改造方案的确定目前100MW汽轮机通流部分技术改造较成熟的方案有两种。一是仍采用双列速度级,高低缸压力级数不变;二是采用单列速度级,高缸压力级增加一级且更换高压缸。根据上述情况,如果机组能进行技术改造,消除汽缸、动叶存在的隐患及设计、制造方面的不足,则安全性、经济性以及机组适应调峰的能力都将得到保证和提高。鉴于以上要求,因而采用了更换高压缸的方案,具体如下。1)更换高压缸及附件、喷嘴组、所有高压缸隔板套及隔板、高压整体转子及附件、全部动叶、高低压缸前后汽封体、汽封环、低压转子上的叶轮及动叶片、低压缸分流环、去湿环;调节阀及操纵座、凸轮配汽机构;1~4号轴承由三油隙更换为椭圆型轴瓦。2)速度级由双列改为单列,高压缸压力级由原来的14级增至15级,高压缸疏水由两级改为一级,高压缸法兰采用高窄法兰并取消原来的法兰及螺栓加热装置,高压前汽封漏汽至调漏母管前管道由108×5mm扩大为159×8mm,所有汽封均采用可调式汽封。3)设备改造预期效果:①机组能连续发出额定功率110MW;②机组能连续发出最大功率116MW;③额定工况计算热耗值8800.5kJ/kW·h(2102.0kcal/kW·h);额定工况计算汽耗值3.5519kg/kW·h;保证热耗值8825.8kJ/kW·h。3设备现场安装及存在问题分析1)本次3号汽轮机通流部分节能改造,是该厂有史以来工作量最大、技术要求最高的一项工作。安装中需要测量上1000个数据,许多数据还要重复进行测量;管道安装也是最为严格的一次,共拆装大小管道30多根,焊口100多个,其中合金钢焊口占了80%。因此,本次安装工作在技术及管理上均有许多值得总结的地方。2)由于北重厂设备提供不能及时到货,且提供的设备在制造厂没有进行试装配工序,因此增加了现场改造安装工作的难度及工作量,使工期延长。建议下台改造机组的总装配工序应在制造厂完成,可大大缩短安装工期。3)进行制造厂家提供图纸、资料的清点工作,完善该厂100MW图纸、资料,额外向厂家索取了三份图纸。并仔细查阅、核对,发现相关图纸的技术要求有三处不符,通知制造厂设计人员,进行了更正。4)旧汽缸拆除前的测量数据,是新汽缸就位的尺寸基准,是新汽缸各连接管道对口依据,因此该项工作非常重要。制定了详细施工方案,严格按照方案施工,保证了各连接管道正确对口和新汽缸准确就位。5)为保证高压缸前、后立销不受伤害,减小安装工作量,制定新、旧高压下缸的正确起吊方法,做到了一次吊装成功。6)本次改造中更换了1~4号轴承,在进行轴承研磨过程中,由于汽轮机转子未到,前后轴颈的中心只能用假轴进行定位,假轴长度不够,造成研磨2、3号瓦时,轴瓦轴心线与轴系不同心,从而耽误了安装工期约5d。7)在制造厂供应设备不及时的情况下,由于安装经验不足,不能十分科学地安排安装顺序,存在一些窝工现象。8)设备安装过程中,严格按照制造厂图纸要求施工、验收,发现不符合图纸要求情况,责令返工,在安装过程中,发现上述情况项目有:高压缸前后猫爪横键在安装时利用旧的横键进行加工,由于加工质量不高,研磨后,间隙超标,提出起用制造厂提供的新横键,研磨处理,使其配合间隙达到要求;在进行扣缸现场验收中发现部分汽封间隙不合格,责令安装人员在扣缸前进行了处理,使配合间隙达到要求。9)高压缸前后猫爪横键定位销安装时,不能与原定位销孔很好配合,造成一定的偏差,有三个销孔不能满足制造厂设计的32mm要求,经制造厂及该厂有关技术人员共同研究决定,把该三个销孔扩大至35mm。10)对安装过程中出现的设备质量问题,通过质量问题联系单向制造单位提出,制造厂技术部门出具书面证明材料,并提供安全保证。发生质量问题项目有:1号推力支持轴承球面接触不良,自然状态下2/3弧段有0.04~0.05mm的间隙;高压转子对轮及低压转子前对轮跳动及瓢偏超标,分别为0.06mm、0.035mm和0.06mm、0.0525mm;第18级叶轮瓢偏为0.1775mm;高压缸第13级隔板肩与隔板套间隙为:左侧1.85mm、右侧1.95mm,标准值为2.5mm;低压缸第18、19、26级隔板顶部间隙分别为1.29mm、1.31mm和1.1mm,标准值为2.0mm。上述问题均经过双方技术部门及现场安装人员的反复研讨,认为处理难度太大,且对设备运行无大的影响,并向四川省电力公司主管技术部门进行了汇报而未进行处理。现实际运行已经证明这种认识是正确的。11)上汽缸两导汽管安装时,发现制造厂提供上汽缸的两调门进汽短管与设计值有较大偏差,横向偏差约40mm,纵向偏差约30mm,且连接法兰螺栓孔方向不对,若强行对口,势必造成该两根导汽管的安装不符合设计要求。经制造厂及电厂有关技术人员共同核实设计规范、计算,决定在该两根导汽管水平段再开一道口进行校正和重新更换连接法兰。12)与下汽缸各连接管道的安装,由于本次安装中各管道只考虑一道焊口,因此管道对正接口难度较大,经电厂技术部门研究,决定各对口管道内壁偏差在2mm以内的可以强行对口,超过2mm的管道必须重新用短管连接。建议下台改造机组,制造厂一定要考虑两道接口方案。13)与汽缸连接管道的合金焊口,全部进行γ射线探伤,发现一个焊口不合格,责令施工人员返工处理,经检查合格。14)在调整高压缸内隔板套洼窝中心时,发现前一天已经找好的隔板套洼窝中心,第二天测量就发生了变化。经查找原因,确诊为高压下汽缸(约15t)前后、左右未固定,造成汽缸跑偏。后来配制了前后立销临时插键,才解决了汽缸跑偏问题。15)对所有合金部件进行了光谱材质分析和M32以上的高温螺栓全部进行硬度检查,全部与设计图纸要求相符。16)制造厂进行水压试验时,由于是常温,高压堵头下的垫子全部是用石棉纸板做的垫子,不符合高温高压垫片使用规范,全部进行了更换(制造厂未提供该垫片)。4改造后机组运行及性能试验分析3号机通流部分改造工程于2000年9月11日开工,2000年11月26日竣工,并于26日一次启动成功。通过一个多月的运行及各种试验证明通流部分改造后效果明显,工程监理验收的全部项目达到合格标准,试运期根据改造工程“经济合同和技术协议”中的有关规定完成了带负荷、甩负荷、两班制调峰、热力性能(见表1)等试验。1)改造后的机组运行情况良好,汽轮机各轴承振动均在0.03mm以内;   2)机组各项参数控制在允许范围内;   3)机组可在110MW(额定)负荷下连续运行;4)改造前、后热力试验结果(见表1)表明机组在额定负荷下热耗值为8823.18kJ/kW·h,略低于北重厂保证值8825.8kJ/kW·h;5)与改造前100MW(额定)工况相比机组改造后在110MW煤耗下降21g/kW·h;   6)运行存在问题:   ①给水温度为222℃,比设计值231℃低9℃。②在额定参数下,当负荷升至116MW时,速度级压力超过设计值(6.71MPa)0.24MPa。③运行中机组高压缸胀差(0.37mm)及轴位移偏小,变工况运行时胀差变化大,甚至出现负胀差,机组停运后胀差最大达到-1.38mm。上述问题虽然没有影响机组安全运行,但该厂正在努力想办法,争取尽快解决,避免下一台机组改造仍存在类似问题。5结论3号汽轮机通流部分改造后,彻底解决了3号汽轮机高压缸喷嘴处裂纹及机组通流间隙设计小、不适合调峰等缺陷,提高了机组出力,达到了节能降耗的目的;机组运行情况良好,各轴承振动均在0.03mm以内;同步进行的调节系统DEH及发电机增容改造试验合格;30MW、60MW甩负荷试验合格;机组的安全、经济考核指标达到了设计值,提高了机组的调峰能力及自动化控制水平。
欢迎来一步电子网 查看更多精彩信息 请登录 www、kuyibu、com/botan
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67